解決活性氧化鋁球孔容不穩(wěn)定試驗(yàn)
解決活性氧化鋁球孔容不穩(wěn)定試驗(yàn)
孔容指標(biāo)高低不一,低至0. 404 mL/g左右,高達(dá)0. 445mL/g左右;在比表面積相差不大的情況下,孔容差異較大。3. 4. 2節(jié)中,在養(yǎng)護(hù)條件不變的情況下,孔容受添加劑影響最大,第一次半工業(yè)化試驗(yàn)結(jié)果孔容忽高忽低,估計(jì)是混料不均勻?qū)е略瓉淼幕炝戏绞綖?,在圓盤制粒機(jī)內(nèi),約一噸p -氧化鋁中加入50公斤大孔擬薄水鋁石,混料半小時(shí)。由于ρ -氧化鋁量大,大孔擬薄水鋁石含量相對(duì)太少,物料難以混勻。經(jīng)試驗(yàn),將混料時(shí)間由原來的半小時(shí)提升至2h時(shí),其混料效果仍然不佳。
嘗試新的混料方式:球磨機(jī)內(nèi)混合15%的低硅大孔擬薄水鋁石,混料時(shí)間控制為2h,后在混料機(jī)內(nèi),將混好的物料稀釋三倍備用。增強(qiáng)后產(chǎn)品強(qiáng)度得到提高,磨耗下降。在實(shí)際生產(chǎn)中,生球可增加一道增強(qiáng)工序。
工藝參數(shù)控制
本次工業(yè)化試驗(yàn)工藝參數(shù)仍然按之前確定的工藝參數(shù)控制,針對(duì)第- -次半工業(yè)化試驗(yàn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品的磨耗較高、產(chǎn)品的孔容積不夠穩(wěn)定等問題,采用了采用了新的混料方式,球磨機(jī)內(nèi)混合15%的低硅大孔擬薄水鋁石,混料時(shí)間控制為2h,后在混料機(jī)內(nèi),將混好的物料稀釋三倍備用。生球成型時(shí),噴入濃度為0. 5%的擬薄水鋁石膠體,并在滾簡(jiǎn)機(jī)中進(jìn)行增強(qiáng)。
第二次半工業(yè)化試驗(yàn)
嚴(yán)格按照4. 4.1制定的工藝參數(shù)操作,本次試驗(yàn)計(jì)劃生產(chǎn)活性氧化鋁球5批, .30品的磨耗指標(biāo)降低不明顯,不必要進(jìn)- -步 提高生球堆比降低磨耗。由表3. 8可知,.當(dāng)蒸汽養(yǎng)護(hù)由4h提高至8h時(shí),產(chǎn)品的磨耗幾乎沒有大的改變,增加蒸汽養(yǎng)護(hù)時(shí)間降低磨耗已不明顯。嘗試一種新的方法,采用粘結(jié)劑成型的方式來降低產(chǎn)品的磨耗。在ρ-氧化鋁成型時(shí),將普通擬薄水鋁石酸化成膠做為粘結(jié)劑。粘結(jié)劑具體配制方法為: 500mL水+25g普通烘干粉碎擬薄水鋁石(5%) +8mL 67%濃HNO3(1.6%)攪拌成為膠體。成型后,生球室溫養(yǎng)護(hù)8h,再蒸汽養(yǎng)護(hù)4h
標(biāo)簽:   活性氧化鋁球 活性氧化鋁 擬薄水鋁石